脫硫增效劑廠家
發(fā)布日期:2024/10/20 22:00:44 已經(jīng)瀏覽 1194 次
脫硫劑添加的概念
脫硫增效劑又稱脫硫催化劑,其主要成分大部分為可以針對(duì)SO2有很強(qiáng)的反應(yīng)活性的高分子催化劑,構(gòu)成以高分子物質(zhì)為主要原料,經(jīng)霧化加工,激化,或霧化改性,應(yīng)用高新技術(shù)強(qiáng)化改性后與其他無(wú)機(jī)高分子材料充分混合,形成具有穩(wěn)定結(jié)構(gòu)和性能的催化氫化煙氣脫硫添加劑。
在脫硫過(guò)程中,石灰石與SO2的反應(yīng)速度受制于caco2的溶解速度。CaCo3在水中以微小顆粒狀存在,在這些微球表面,存在著雙膜效應(yīng),阻礙了CaCO3在水中的溶解,因此解決CaCO區(qū)在水中的溶解問(wèn)題將會(huì)對(duì)整個(gè)脫硫工藝有較大的改善。脫硫增效劑主要是針對(duì)CaCO區(qū)表面物質(zhì)的活性劑和催化劑,用來(lái)減弱和消除雙膜效應(yīng),改變固液界面濕潤(rùn)性,提高界面?zhèn)髻|(zhì)效率,促進(jìn)SO2吸收。同時(shí)滲透進(jìn)入CaCo區(qū)微球表面遍布的微孔和裂紋,使得液體中的硫的傳質(zhì)從這些微孔和裂紋順利引入,有效傳質(zhì)面積,強(qiáng)化石灰石溶解度,從而大大加快了石灰石與SO2的反應(yīng)速率。
工作原理
將石灰配制成一定濃度的石灰石漿液,并加入一定量的脫硫添加劑,機(jī)楲攪拌均勻,經(jīng)石灰石漿液泵打入脫硫反應(yīng)塔內(nèi),石灰石漿液被霧化成細(xì)小的霧滴與來(lái)自鍋爐的煙氣進(jìn)行傳質(zhì),SO被石灰石乳吸收,凈化后的氣體從煙道排出。
產(chǎn)品特點(diǎn)
3.1提高脫硫效率,無(wú)需進(jìn)行設(shè)備擴(kuò)容改造,輕松達(dá)到超低排放要求提高SO汽夜傳遞速率,強(qiáng)化對(duì)SO的吸收而提高脫硫效率。在汽夜界化處催化劑能夠結(jié)合SO2溶解產(chǎn)生的大量H+離子,使H+離子從液膜傳遞到液相主體,漿液PH值也不會(huì)因SO2的溶解而下降過(guò)快,同時(shí)氣相阻力減小,促進(jìn)SO2吸收
3.2節(jié)能降耗
硫濃度在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi),一是可停運(yùn)部分吸收塔漿液循環(huán)泵,相對(duì)降低系統(tǒng)所需液氣比,降低脫硫系統(tǒng)用電率從而有效降低脫硫運(yùn)行費(fèi)用和脫硫維護(hù)檢修費(fèi)用;二是可以節(jié)省制漿系統(tǒng)球磨機(jī)能耗,有效提高粗顆粒石灰(目)的利用率,基本實(shí)現(xiàn)與(325目)粒徑石灰石相同的脫硫效率,節(jié)能顯著。
3.3提高燃煤調(diào)整和脫硫運(yùn)行、備用的靈活性、降低燃煤成本
由于SO2的溶解度和固體CACO3的溶解速度都有限,脫硫增效劑的加入則提供了堿性基因,増強(qiáng)了液膜傳質(zhì)因子,不僅可以促進(jìn)Caco的溶解和提高其解離速率,減少液相阻力,漿液PH值也不會(huì)因SO2的溶解而下降過(guò)快,使用脫硫增效劑時(shí),脫硫系統(tǒng)可在較低的PH值下運(yùn)行,在不改變?cè)械倪\(yùn)行方式下,主機(jī)鍋爐燃煤硫分適應(yīng)高硫煤,調(diào)整和脫硫系統(tǒng)運(yùn)行靈活性和穩(wěn)定性,降低電廠的燃煤成本。
3.4減少石灰石用量
提高脫硫劑的利用率,從而減少其用量。催化劑可以提高石灰石在液相中的溶解度,強(qiáng)化石灰石溶解度,強(qiáng)化石灰石溶解,在固液界面處,催化劑能提供有利于?AC○3溶解的酸性環(huán)境,減小液相阻力,促進(jìn)石灰石溶解。增加脫硫增效劑后,F(xiàn)GD脫硫石膏CACO3含量急劇下降,實(shí)驗(yàn)證明可以降低3%-5%提高了石灰石的利用率。
3.5增加石灰石的分散性,減少設(shè)備結(jié)垢引起的停機(jī)事故
催化劑中的活性成分可以提高石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,減少設(shè)備的結(jié)垢堵塞現(xiàn)象。
3.6提高氧化效率,減少亞硫酸根含量,提高FGD副產(chǎn)品的價(jià)值
脫硫增效劑可降低石灰石漿液表面張力,使臨界晶苛核半徑減小,強(qiáng)化HSO3的氧化使CASO和CASO易析出石膏,CAO4等處于非飽和狀態(tài),阻礙了化學(xué)硬垢的生成,確保設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行阻礙結(jié)垢
脫硫增效劑的效果
以石灰石為吸收劑,分別在添加適宜濃度的脫硫增效劑與不加脫硫增效劑時(shí),進(jìn)行液氣比L/G對(duì)比脫硫效率的影響試驗(yàn),當(dāng)L/G相同時(shí),加入脫硫添加劑后的脫硫效率凈增值隨脫硫率L/G增加而減少,即L/G小時(shí),脫硫增效劑效果明顯。L/G≤5L/m3時(shí),脫硫效率約在10個(gè)百分點(diǎn)以上,脫硫效率相對(duì)提高18%,氣相效率相對(duì)提26%以上,L/G≥5Lm后,脫硫效率L/G增加而減小,但仍有5個(gè)百分點(diǎn)以上,脫硫效率相對(duì)提高7%以上,氣相效率相對(duì)提高12%以上,當(dāng)脫硫效率相同時(shí),即從要達(dá)到相同的脫硫效率所要求的LG變化看,添加脫硫增效劑的效果更加明顯。由計(jì)算可知,要達(dá)到相同的脫硫效率,L/G1僅為L(zhǎng)/G2的60%-73%,且L/G越大L/G的減小幅度越明顯,脫硫增效劑能有效地降低系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。綜合分析,加入脫硫增效劑后對(duì)不同進(jìn)氣口SO2濃度的煙氣,均可提高脫硫效率約30-50個(gè)百分點(diǎn)這點(diǎn)對(duì)較高濃度的SO煙氣來(lái)說(shuō),效益相當(dāng)可觀。
4.1脫硫增效劑添加后SO2達(dá)到超低排放要求
現(xiàn)在許多舊廠為了達(dá)到超低排放要求,舊廠新建脫硫塔,且脫硫改造占超低總費(fèi)用的70%多,后期運(yùn)行,檢修備品備件費(fèi)用較多,現(xiàn)添加脫硫增效劑,脫硫塔出口效率提升5-8%,在不改動(dòng)脫硫塔的前提下,岀口排放值就可以達(dá)到超低排放要求,大大減少次投資。
4.2脫硫增效劑對(duì)漿液PH值的影響
為考察脫硫增效劑對(duì)PH值的影響,測(cè)定了脫硫塔進(jìn)、岀口PH值隨過(guò)程時(shí)間變化數(shù)據(jù),可以看岀,添加適宜濃度的脫硫増效劑,能降低PH的峰值,并能減緩PH的變化,即脫硫増效劑起到了對(duì)PH值的緩沖作用,從而加快總傳質(zhì)的反應(yīng)速度有利于提高脫硫效率和石灰石的利用率
4.3脫硫增效劑對(duì)漿液中顆粒沉降的影響
配制一定濃度的漿液,經(jīng)充分?jǐn)嚢韬,讓其自然沉降,觀測(cè)其沉降速度,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,加入脫硫增效劑后使沉降速度大為減慢,不加入脫硫増效劑時(shí),沉降3小時(shí)后以清晰地分為清液層和漿液層,并與30小時(shí)后的情況一樣,而加入脫硫增效劑后,沉降5小時(shí)后分為三層,清液層占總體積的50%,稀液層占87.0%,濃漿層8.0%,而此時(shí)稀漿層和濃漿層中分別含約1/3、2/3的石灰石,且沉降30小時(shí)后稀漿層和濃漿層分別占總體積的85%,10%含石灰石分別為1/6、5/6左右,可見(jiàn)脫硫增效劑加入后大大降低石灰石的沉降速度。
4.4脫硫增效劑對(duì)漿液粘度的影響
試驗(yàn)加入脫硫增效劑前后漿液黏度表明,無(wú)諗是石灰漿、還是石灰石漿,加λ脫硫增效劑后均使黏度略有降低,可見(jiàn)脫硫增效劑有降低漿液粘度的作用
4.5加入脫硫增效劑的其他作用
防垢防腐,即加入一定量的脫硫增效劑,具有一定的降低結(jié)垢腐蝕速率的作用,并能改善垢層性能,使之容易用水沖洗,較大幅度地降低循環(huán)槽面的S○濃度,從而大大改善了工作環(huán)境。不加脫硫増效劑時(shí),SO250-80ρpm,加入脫硫増效劑后,SO2降至10-3ppm,從降低情況看,脫硫增效劑具有加速總反應(yīng)速率的作用
5、改變煤源種類(lèi),合理利用資源,降低燃煤成本
以2016年某電廠為實(shí)例,該電廠總裝機(jī)容量4×60萬(wàn)KW使用了我公司脫硫添加劑后給電廠帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益,分析如下:
首先,對(duì)不同硫含量的煤,進(jìn)行價(jià)格調(diào)查了解得知,以低位發(fā)熱量5500Kcal,某地煤炭?jī)r(jià)格為參考,調(diào)查結(jié)果硫分毎增加1%,價(jià)格降低30元噸以上,正常情況下,每臺(tái)60萬(wàn)KW的機(jī)組每天日用煤量約5500噸,4臺(tái)機(jī)組每天日用煤量約為22000噸。
使用脫硫添加劑后,可以提高脫硫效率的30-70%以上,根據(jù)實(shí)踐及理論換算,其效果是能將設(shè)計(jì)燃料含硫量上限由1%提高到2%以上,而在實(shí)際使用過(guò)程中考慮到機(jī)組本身的抗腐蝕能力講實(shí)際使用煤種由1%提高到1.3%是完全可行的。(如果機(jī)組承受能力好,使用上限能提高到1.5%或以上,含硫13%的煤可以由70%的含硫1%的煤和30%含硫?yàn)?%的煤混配起來(lái))
其次,節(jié)省漿液循環(huán)泵電耗,減少設(shè)備損耗
在脫硫?qū)嶋H運(yùn)行中,漿液循環(huán)泵
在24小時(shí)不停地抽取和輸送石灰石漿液,該電廠脫硫塔需開(kāi)啟全部4臺(tái)漿液循環(huán)泵(一臺(tái)功率為1400KW)。這種情況下,加入一定量的脫硫添加劑,在保證達(dá)到排放的同時(shí),可以通過(guò)停運(yùn)一臺(tái)漿液循環(huán)泵來(lái)降低運(yùn)行費(fèi)用,所節(jié)省的電費(fèi)成本如下表所:
機(jī)組數(shù)量
循環(huán)泵功率(KW)
率循環(huán)泵效率
上網(wǎng)電價(jià)
(元/KW.h)
機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)/年)
年節(jié)省電費(fèi)(萬(wàn)元/年)
4
1400
90%
0.42
7200
1524
6、優(yōu)勢(shì)級(jí)運(yùn)行效益
優(yōu)勢(shì)
運(yùn)行效益
SO2排放降低30-70%
硫率對(duì)控制排污總量意義非凡,可實(shí)現(xiàn)高硫煤SO2達(dá)標(biāo)排放
節(jié)能降耗
降低運(yùn)行成本,循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念得以完美實(shí)現(xiàn),可降低全電廠總電量的3%
可升級(jí)性脫硫
可根據(jù)要求,以調(diào)節(jié)輸出來(lái)提高脫硫效率;可以相對(duì)較小的成本升級(jí)納入高效的脫硫
經(jīng)濟(jì)可行性
綜合考慮,絕對(duì)經(jīng)濟(jì),投入產(chǎn)出比可達(dá)10倍以上
工藝流程簡(jiǎn)單,無(wú)腐蝕,無(wú)堵塞
無(wú)石灰漿制備系統(tǒng),流程為汽夜相環(huán)境。系統(tǒng)無(wú)磨損,無(wú)腐蝕,不存在結(jié)垢堵塞問(wèn)題
運(yùn)行簡(jiǎn)單,容易維護(hù)
易掌握,易運(yùn)行。運(yùn)行和維護(hù)人員能快速操作自如
系統(tǒng)運(yùn)行可靠
工藝流程科學(xué)、精煉、簡(jiǎn)潔,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行無(wú)系統(tǒng)故障,無(wú)需停機(jī)檢修
對(duì)廢棄的含硫量不敏感
沒(méi)有對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行含硫量的要求,或沒(méi)有對(duì)燃煤的含硫量要求,運(yùn)行成本穩(wěn)定,不隨含硫量的上升而增加
無(wú)二次污染
水溶性好,低揮發(fā),無(wú)毒,無(wú)害,化學(xué)穩(wěn)定性好
環(huán)保時(shí)效性
循環(huán)經(jīng)濟(jì),真正環(huán)保